寧煤羊場灣選煤廠溜槽改造
摘 要:羊場灣選煤廠商品煤水分較大,由于西北冬季溫度較低,溜槽里煤泥易結冰,造成堵卡事故,一旦溜槽出現問題,將影響生產的正常運行,加大員工工作量,文章針對此問題,結合實際情況,對羊場灣選煤廠溜槽進行了改造。
關鍵詞:溜槽堵塞;雙置式振動疏通排料機;溜槽堵卡;溜槽堵塞;溜槽排料
1 羊場灣選煤廠洗選工藝
寧煤集團羊場灣選煤廠位于寧夏寧東工業區羊場灣礦井工業場地內,入洗原煤全部來自羊場灣礦井。年入洗能力1500萬噸/年,是一座礦井型動力煤選煤。主要入選流程為:采用塊煤重介淺槽分選、末煤重介旋流器分選、粗煤泥螺旋分選機分選、細煤泥壓濾機回收的工藝,原煤經破碎(13mm)進入重介淺槽分選機進行分選,精煤通過分級分級洗大塊(50-150)、洗中塊(13-50)兩個產品,末煤(0.25mm)通過螺旋分選機分選,精礦與洗末煤混合;細煤泥
2 改造前溜槽情況及存在的問題
經淺槽分選后的塊煤進入1846塊煤膠帶機,經旋流器及壓濾機分選后的末煤和煤泥以及部分中煤進入1846膠帶機,1846和1845膠帶機上的產品通過溜槽匯合進入1803混精煤轉載膠帶機,由1803膠帶機通過溜槽輸送精煤至1806混精煤膠帶機,后通過兩部可逆膠帶機運至產品倉。由于西北冬季天氣寒冷,1803下1806皮帶走廊由于地理位置等外界因素暖氣供應不足,氣溫較低,混精煤通過1803膠帶機下1806膠帶機所經過的溜槽里煤泥易結冰凍成塊,使溜槽經常發生堵塞事故。一旦發生堵塞事故,處理時需要工人爬上溜槽用尖硬工具處理堵塞煤泥,由于溜槽較高爬上去很不方便,而且溜槽內部情況不易觀察,操作空間狹小,清理起來不僅困難而且增加了工人的勞動強度并且存在一定的安全隱患,整個清理過程少需要半個小時。當洗煤量大時每班的堵塞頻率也會相對高,嚴重影響入洗產量及效率。
3 改造后溜槽的情況及成效
(1)針對生產中經常發生的溜槽堵塞問題,結合廠實際情況,對1803皮帶下方、1806皮帶上方溜槽進行精確數據測量后,在溜槽里安裝了雙置式振動疏通排料機,一旦發生溜槽堵塞事故,崗位工可以根據堵塞的具體位置靈活啟動設備,雙置式振動疏通卸料機在溜槽內部產生高頻振動,克服煤泥因各種原因而形成的起拱或粘壁,這種在溜槽內部物料流動的底部產生的高頻振動能夠克服物料靜摩擦,使槽內物料恢復重力流動從而使得溜槽恢復正常工作,保證生產的連續性。并且雙置式振動疏通卸料機人工操作方便,且節能,成本較低,便于修理及更換。且溜槽壁不再存在煤泥水粘附現象,降低了溜槽易腐蝕問題,為廠節約了生產成本。改造后清理堵卡過程中,無論從用時還是所需人數都遠遠優于改造前。
(2)通過此次改造,溜槽基本上實現了正常入料、下料,洗選系統運轉平穩。
1)提高了入洗量,改造前因處理溜槽堵塞事故所用時間較長,影響了生產時間,改造后處理溜槽堵卡事故用時減少,基本保證了洗選的穩定。
2)提高了易損件的使用壽命,降低了事故率,改造前冬季溜槽事故平均每月事故時間累計都在40小時左右,而改造后影響生產時間累計只有1 h左右,提高了生產的穩定性及溜槽的使用年限,同時也避免了員工因處理事故而帶來了的勞動量和安全隱患。